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今年以來,茂名石化化工分部2號好聚丙烯裝置緊緊圍繞“提質增效”展開技術攻關,強化安全生產,消除生產瓶頸,優化生產運行方案,最大程度的挖掘裝置生產潛能,確保裝置穩產、高產。
“如何最大程度的提升裝置產量,實現效益最大化,最重要的一點就是要保證裝置長周期運行。”車間主任李容波說到。
針對長周期計劃,聚丙烯車間多措并用,加強員工技能培訓,開展隱患排查,嚴格控制操作參數等等,確保裝置平穩運行。截止5月9日,2號聚丙烯裝置連續安全生產413天,創自身長周期運行最好水平,避免了裝置非計劃停車帶來的產量損失。
在實現裝置長周期運行的同時,針對第一反應器撤熱能力不足,導致產量無法提升的問題,聚丙烯車間展開技術攻關。“可新增一臺換熱器幫組第一反應器撤熱,以維持反應平穩。”設備員吳遠權提出解決辦法。經過討論后,此方法迅速通過并立即組織人員安裝換熱器E30208,并立即進行調試。
但事情發展不遂人愿,在生產過程中,E30208由于入口過濾器頻繁堵塞,導致換熱效果不好,為保證換熱效果,維持第一反應器生產,需頻繁拆清換熱器,不僅不利于生產,還大大的增加了操作人員的工作量。見此情況,工藝員郭衛平主動采取技術攻關,通過不斷的摸索和分析,最終郭衛平發現,當夾套水進出水溫差低于8攝氏度時,進行拆清換熱器循環水入口過濾器,就能滿足2號聚丙烯裝置第一環管反應器的撤熱需求。此法實施后,換熱器拆清次數明顯減少,第一反應器運行更加平穩。
今年5月,2號裝置擠壓機主電機電流異常升高,檢查發現擠壓機計量稱顯示產量比實際產量偏高約5t/h。了解情況后,班長任愛龍立即對擠壓機進行檢查,發現是由于擠壓機計量稱內部物料架橋所致。為避免造成擠壓機停車,任愛龍蹲守在計量稱旁,隨時清理秤內的拉絲料,使產量維持平穩,主操及時調節生產參數,減少拉絲料的產生,避免了擠壓機停車造成聚合產量降低的情況發生。
通過一系列的技術攻關和整改措施,2號聚丙烯裝置產量提升了4.5t/h,產量穩步提升12%,每年可多產聚丙烯樹脂約3.8萬噸。同時,由于第一反應器運行更加穩定,2號裝置牌號切換時間由原來6個小時縮短至4.5個小時,大大提高了正式料的產量。
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